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  面对严峻的外部市场形势,唐山三友氯碱深耕精细管理“责任田”,跑出修旧利废“加速度”,开拓创新增效“新路径”,凝聚全员力量奋战四季度。

  “告诉大家一个好消息,我们通过合理匹配聚合釜、浆料槽等设备的冲洗用水等措施,每釜可减少高压冲洗水量1立方米。”聚合一车间技术员常书红高兴地和同事分享道。

  公司各单位树牢“一切成本皆可降”理念,在进一步降低生产成本上动脑筋、出新招、亮举措。生产技术部以车间为单位,落实产品产量、质量等指标考核机制,形成浓厚的竞争氛围,激发职工的创效热情;动力车间优化循环水温度控制操作系统,精确控制出水温度,每月可节约电费7000余元;烧碱二车间根据外网峰谷电价调整电解槽运行负荷,降低生产成本,年可节约2万余元;聚合一车间将机封水泵等20余台设备升级为进口离心泵,从而降低额定功率,年可节约电费4万余元。

  “修一修还能用,拼一拼、凑一凑又省下一台设备的采购费用。”小到一颗螺丝钉,大到一台转动设备,氯碱公司全体职工坚持“能修的绝不换新,能回收的绝不浪费”原则,扎实做好修旧利废工作。

  修旧利废增效益。各单位坚持把修旧利废作为降本的有效途径,将一个个降本增效的“金点子”变成实实在在的效益。机电仪车间对废旧阀门进行清理、维修、组装,调试合格后用于备件更换,节约采购费用60余万元;水汽车间充分利用库房闲置物资铺设地上生产水管线万元。

  自主维修降成本。各单位持续深化自主维修工作,将钱花在“刀刃”上,助力公司降本增效行稳致远。烧碱一车间自主承担液氯储罐安全阀出口管道维修作业,节约检修费用10万元;单体车间克服设备本体大、施工难度大等诸多因素,自主完成更换提浓塔再沸器检修项目,创效4万元;机电仪车间充分发挥技术人员专业优势,自主承担UPS在线监测系统研发项目电气工作,创效1万元。

  荣获2023年度烧碱、聚氯乙烯能效“领跑者”,聚氯乙烯水效“领跑者”荣誉称号,“高效微悬浮聚氯乙烯生产工艺及特种产品关键技术研发与应用”项目荣获河北省科技进步奖三等奖……公司全力构筑创新优势,不断让科技创新“关键变量”成为创效增效的“最大增量”。

  公司各单位深入推进研发投入“三年上、五年强”专项行动,赋能产业发展,开拓创效路径,增强发展新动能。聚合二车间组织实施“缩减聚合釜清釜时间试验”,将聚合釜清釜点位由14个降为9个,清洗时间缩短20分钟,进一步降低电量消耗和设备损耗;烧碱二车间组织实施“安全自动控制系统应用”项目,实现了合成炉门的远程操作和氢气系统密闭排水;水汽车间在公司绿色发展上下功夫,通过建立公用工程资源互补良性循环,每月可增效17万元。(王颖)(唐山三友集团有限公司供图)

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